棒磨机气动离合器改造
气动离合器每次出现故障,都需要将离合器整体拆下后更换闸瓦组件及气囊。但由于设计缺陷,拆卸离合器时必须先将与之相连接的小齿轮轴,小齿轮轴承箱,喷油润滑装置,大齿轮护罩完全拆除后才能将离合器整体吊出。
1.设备现状:
气化中心共三台棒磨机,各配备一个气动离合器。气动离合器每次出现故障,都需要将离合器整体拆下后更换闸瓦组件及气囊。但由于设计缺陷,拆卸离合器时必须先将与之相连接的小齿轮轴,小齿轮轴承箱,喷油润滑装置,大齿轮护罩完全拆除后才能将离合器整体吊出。且由于每次拆卸小齿轮轴及其轴承座,使得安装时必须重新调整大、小齿轮的啮合间隙,调整小齿轮轴两轴承箱的同轴度,调整小齿轮轴半联轴器与离合器轴线对中。故整个检测、修理
过程在连续工作情况下至少需要
8人×20小时。2.改造方案:
气动离合器结构图如下。经过
拆检,我们发现,之所以离合器在的拆卸不能整体吊出,主要是因为图中所示的联轴器半轮处
A、B位置分别存在
5mm,10mm
的凸面(主要作用是保证两连接部件同心,起定位作用。)这两个定位面使得轮毂不能径向移动,故无法吊出。要想在径向能直接吊出离合器,就得将定位面车削去除。 ...
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