降低水泥窑氨水使用量的几点技术改造
摘要:通过改变三次风管的进风方式、取消原有的氨水喷枪并在
C5A、C5B的上升烟道各增加
4套喷枪、以及增加脱硝自动控制系统等技改措施,将氮氧化物排放从技改前的
400 mg/Nm3
降低到230 mg/Nm3
,氨水用量从原先的
2.1 m3/h
降低到0.4 m3/h
,脱硝效率明显提高,也取得了较好的经济效益,达到了特别排放限值的要求。
随着企业对环境保护工作日益重视,水泥回转窑氮氧化物排放作为核心
管控指标,企业对环保投入持续加大。阳泉市作为
“2+26”
城市圈的京津冀大气污染传输通道,按照特别排放限值执行,氮氧化物排放限值由
400 mg/Nm3
降低到320 mg/Nm3
。我司5000 t/d
生产线,回转窑规格
Φ4.8 m×72 m
,分解炉为
Φ8.0 m
喷腾管道式。原先采用的
SNCR
脱硝系统,因为喷枪位置和布置不合理以及设备选型不合适,氨水(浓度
25%)用量偏高,平均值是
2.1 m3/h
。系统自动化控制不高,氨水流量靠人工调节,导致氨水费用
占熟料生产成本偏高。对此,公司组织技术人员在年初的窑炉检测、修理
期间,对 ...
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