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2009-12-09
沧州炼化炼油一部瞄准深层次节能降耗目标,紧随市场变化,优化产品结构,优化“问题”管理,优化烟机运行,今年以来多创效5000多万元。    今年前8个月,沧州炼化炼油一部在炼油装置大的技改技措举动难以实行的情况下,仍然交出了一份理想的成绩单,累计多创效益5000多万元。
    其中的秘诀就在于炼油一部实施的深度节能措施,他们从产品结构调整上提升效益,从“问题”中挖掘资源,实现了节能降耗的新突破。
    优化结构增效益
    “节能不光是指传统意义上的节能,通过调整产品结构实现效益最大化也是节能的有效方式。要实现这一点,与市场无缝对接,随着市场变化优化生产是其中的关键。”该厂炼油一部主任冯文辉深有感触。多次优化生产的经历,让这位负责人坚信产品结构调整对路,可以带来丰厚的回报。
    今年以来,随着市场的变化,轻质油特别是汽油市场需求旺价位高,炼油一部随即调整产品结构,改为多产汽油的生产方案。2月份起,在催化装置大胆实施了一系列的调整措施:将催化剂配方调整为多产汽油配方。优化反应温度和调整催化剂的加入量,分析测算并控制好影响轻收的各个因素,尽最大可能实现少生焦,少产干气,多产汽油。到7月份,汽油收率由去年同期的29.19%提高到35.01%,为企业增加效益2000多万元。
    在炼油一部技术人员眼中,产品结构的调整往往能够起到四两拨千斤的作用。“每一次调整,没有资金的投入,需要的是对市场的敏锐把握和技术的有效支撑,可以说是零成本增效。”技术员郝建勇这样认为。每一次调整,过程相当复杂,涉及多个数据的摸索和变化。单是调整多产汽油生产方案,就需每天留意催化再生剂活性、催化原料性质变化,残碳含量等数值,每个数据变化都要牢记在头脑里。不过零成本增效这样的“黄金”效果让技术人员倍有成就感,这也成为他们始终保持长久工作激情与积极性的原动力。
    与优化生产相辅相成的是快速反应能力。年初,炼油一部面对成品油市场汽油偏紧、柴油滞销的局面,中国石化总部果断决策:增产汽油、压减柴油。炼油一部当即调整生产运行方案,组织实施压减柴油措施,几个月里减少柴油产量5.05万吨。
    不仅如此,超前调整也让炼油一部在优化生产领域里总能抢得先机。4月份时,该部对车用液化气装置实施优化调整,减少干气中C3含量,使液化气日产量从51吨提高至70吨以上,最高时日产量达到了89吨,液化气收率提高了约10个百分点。当8月份液化气市场需求增大价格上扬的时候,赢得了最佳效益。
    “问题”管理显价值
    与人们传统理念上不愿曝光问题、害怕亮“家丑”不同,沧州炼化炼油一部把“问题”作为资源重点对待,而且有一套优化“问题”管理的方法。他们鼓励员工发现和提出问题,对于有价值的问题,立即立项攻关,收到成效给予相应奖励。冯文辉说,问题最能暴露出薄弱环节,解决问题的过程就是优化生产的过程。
    “有的问题特别是深层次技术问题很有价值,解决了这样的问题,有时会收到意想不到的节能效果。”炼油一部副主任黄汝奎指着电脑上一条条解决问题记录说。
    今年以来,炼油一部已发现并解决了60多项涉及降本增效、节能降耗方面问题,在优化能量配置方面显现出巨大价值。
    今年夏季,炼油一部发现热水温度较高,既浪费了能源,又造成分馏空冷负荷增高,气压机工作负荷加大。锁定这个问题后,他们追根溯源,对整个换热流程研究,优化能量配置。在保证解析塔底有足够热源的前提下,制定出了“”降低分馏一中对油浆取热,降低热水对分馏一中取热,进而降低热水温度“的对策。调整流程以来,热水温度降低了5℃,缓解了夏季生产热水温度高的问题,消除了生产瓶颈。令人振奋的是,在烟机发电、废锅排烟温度基本持平的情况下,油浆发汽每小时多发了5.5吨的中压蒸汽,每年多创造效益700多万元,可谓一箭双雕。
    在炼油一部的操作室里,摆放着一本《巡检发现问题台账》,上面详细记录着员工们每天巡检发现的问题情况。如今,这项制度已经被作为先进管理经验,在沧州炼化各个生产车间广泛推广。员工梁晓明说,别小看这本台账,各类问题一目了然,而且上面还记录了大家对节能降耗方面的建议。根据操作员王永凯的建议,把催化三汽包排出的高温除氧水引入热水系统提高热水温度,热水系统去气分做热源后多余热水再给空冷补水,每年节约2.6万吨软化水。这样一来,热量和水资源实现了梯级利用,节能效果又提高一筹。
    在炼油一部领导不断优化“问题”管理的氛围下,员工们的认识有了提高。技师王忠泽说,自“问题”管理贯穿于装置的优化过程中,许多问题不再是“头痛医头、脚痛医脚”,得到了彻底解决。今年前9个月,这位技师已经贡献了十几条优化生产方面的合理化建议。
    许多一线操作人员成为优化装置运行的主力。操作工张杰通过日常细心观察外取热的工况变化,对比分析找到了外取热流化风、取热负荷、各部温度分布之间的影响关系,改进了外取热的操作,优化了外取热运行。
    对“问题”的优化管理,使装置运行始终处于优化状态,装置能耗进一步降低,实现了优上创优。
    优化运行节电能
    刘骏是沧州炼化炼油一部的设备技术员。这个小伙子在装置现场正一笔一画记录着烟机的运行数据。开展烟机长周期运行攻关活动以来,这是他每天工作的一项必要内容。
    优化烟机运行是炼油一部QC攻关重点中的重点,不仅每天予以关注,随时解决问题,而且持续改进,如今已进入了第三个PDCA循环阶段。
    过去催化烟机由于实施MIP技术改造,工艺变化和新催化剂元素组成发生变化等原因,烟机轮盘更容易粘结催化剂、动平衡区域狭窄,使得烟机组振动严重超标,不得不频繁停机清理和检修。据四班班长王强的回忆,2006年每个季度检修一次,最短的运行周期仅有22天。而烟机作为催化装置的重要设备,不仅可以通过回收烟气中的能量来驱动主风机,多余能量还可以用来发电。如果停烟机备机,仅耗电一项每天就要花费12万元,烟机组检修一次,还会因为装置降量影响销售收入2600多万元。“烟机一停,停得叫人心疼!”说到这里,王强的神色凝重起来。刘骏则更愿意这样描述:“烟机开一天,就等于赢了一辆高级轿车。”
    让烟机保持平稳长周期运转就是最大的节能。为此,炼油一部成立了攻关组,会同机动部门攻关。他们加强对烟机组监测,对润滑油温油压、轮盘冷却蒸汽等数值实施重点监测和摸索调整。通过加强监控,使用新技术,摸索各种变量之间的相互关系,优化操作参数,减轻机组振动,延长使用周期。
    “烟机的振动包含了多方面原因,各个影响因素都要控制好,新问题也常常‘冒’出来,所以我们把优化烟机运行作为一项长期工作,不断改进和提升。”烟机攻关的主要负责人之一、炼油一部设备副主任王玮玺说。
    攻关的效果就在这一步步地持续努力中凸现出来。烟机运行平稳,回收功率大幅提高,达到了11500千瓦的设计负荷,上周期沧州炼化烟机组连续运行515天,累计发电97.7万千瓦时,为烟机运行以来最长的一次,处于中国石化同类装置同型号机组先进水平。截至今年9月上旬,本生产周期已连续运行150天以上,累计发电48.3万千瓦时,彻底消除了以往烟机组高耗能、振动上涨的被动局面,烟机由“耗电大王”变身“节电冠军”。



作者:晨风 刘伟 来源:《中国石油石化》2009年第19期

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